企業簡介:
LY企業是一家專門從事淀粉制品(珍珠粉圓)研發生產的專業型公司。
調研問題:
2019年以前,LY企業的車間現場可以用“無序”來形容,車間碰到異常不知道找哪個部門解決,員工積極性比較低,各部門各自為政,自然就沒有辦法充分地溝通。
除了上述問題之外,他們的滾珠車間生產是不平衡的,人員待工情況嚴重,工序銜接不順暢,設備異常時有發生。這意味著什么?意味著這家企業的生產效率低下,他們的員工存在著很多無效勞動,這是一種浪費。
歐博老師經過調研分析,對于LY企業來說,減少浪費,提高產能,提升生產效率迫在眉睫!
解決思路——變革八大動作:
1、導入“日計劃”
2、物料排查
3、設備保養
4、返工改善
5、推行6S
6、調整車間布局
7、現場增值改善
8、標準化建設
歐博老師有針對性地為LY企業制定了一套變革方案。
這些動作里面,歐博老師使用了如《訂單匯總表》《車間滾動生產計劃》《出貨計劃表》《物料需求表》等多個“三九拉動法”的表單工具,這些表單可以使得企業的生產情況更加明朗清晰。配合一系列的動作,無序的車間變得井井有條。
改善對比:

6S改善前后對比

現場設備改善前后對比
6S攻關前,車間一天最少掉淀粉86.2KG,進行6S改善,加高擋板、加接料板減少淀粉的浪費,攻關后僅掉落24.1KG,原材料的浪費大大減少,并通過設備的改善,企業可以減少勞動力強度、保證產品質量,一年節省數十萬元。
變革成果:
LY企業的變革成果,寫在一組組數據上。首先是工時浪費改善。LY企業在改善前等待時間達到30小時,改善后等待時間11.5小時,改善前返工時間23.4小時,改善后返工時間8小時。其次是產量增加。2019年4月到9月,LY企業生產產量提升了128.6%,增加產量的目標明顯達到。
變革感悟:
2019年,歐博老師進駐LY企業,通過一系列變革動作,使得LY企業出現了翻天覆地的變化。LY企業生產部經理奉新發在《變革感悟》中提供了一些數據,“以前總是從早上六點上班到晚上十點半左右下班才生產了1100多件,而現在產量最高紀錄突破到3000件,晚上下班時間也是九點半左右?!彼€在感悟中說道,“以前生產現場掉淀粉130多公斤,現在減少到掉淀粉為10多斤,一年節省數十萬元?!边@樣的改變,無疑使得LY企業降低了成本,提升了效率。
